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国产陶瓷过滤机在过滤分级尾砂中的试验研究

来源:本站 发布日期:2012-3-31 点击量:

摘要:采用国产的BST-6及HTG-1陶瓷过滤机对凡口铅锌矿的分级尾砂进行了过滤试验,通过对比,选定了HTG-45作为分级尾砂的过滤设备。工业运行结果表明,该陶瓷过滤机过滤能力和水分可以满足充填系统的要求,能耗仅为真空过滤机的25.32%。

关键词:过滤 陶瓷过滤机 分级尾砂

选矿厂尾砂作为井下充填料具有尾砂产量大、成本低等优点,但由于其含有大量的细颗粒,粘度大,作为充填骨料时,充填体的强度不稳定,达不到充填浇面的质量要求,限制了它的使用量,因此不仅增加尾矿库的负担,而且对环境保护不利。

为了使尾砂能够用于浇面,满足其抗压强度和抗剪强度,有必要对全尾砂进行分级。根据充填的需要,用旋流器脱去-19μm的微细粒级,生产出分级尾砂。由于微细粒级颗粒被脱去,原有的圆盘真空过滤机过滤分级尾砂存在着一系列的问题,导致过滤机不能正常工作。通过对国内不同厂家的陶瓷过滤机的考察和对比试验,最终选定HTG-45陶瓷过滤机作为分级尾砂的过滤设备。HTG-45陶瓷过滤机自动化程度相对高,操作维护简便,劳动强度低,性能可靠,在分级尾砂的过滤脱水生产中,取得了成功,获得了良好的使用效果。

一、分级尾砂物料性质

分级尾砂是选矿厂尾矿用14CZ1-150旋流器长沙矿冶研究院研制脱去-19μm的微细粒级产生的尾砂,即全尾矿经旋流器分级后的沉砂,其浓度波动范围为65%~72%,沉砂固体颗粒的真密度为3200kg/m3。图1为分级尾砂粒度组成曲线。

二、分级尾砂过滤试验研究

1、圆盘真空过滤机过滤分级尾砂存在的问题

2000年,在进行分级尾砂工业试验过程中,发现盘式真空过滤机处理旋流器沉砂时存在两大问题,第一,由于沉砂已经脱去19μm的细泥,粒度较粗,矿浆失去造浆性能,颗粒沉降速度很快,真空过滤机的搅拌装置不能均匀分散矿浆,造成局部堆积,随着这种堆积的加厚,搅拌耙的功率不足以搅拌如此高浓度的矿浆,导致压耙,严重时叶片也无法转动;第二,沉砂属于极易过滤的物料,由于浓度高,很容易在叶片上形成厚薄不均的滤饼,试验时,滤饼的最大厚度甚至可以达到60mm,如此厚的滤饼是叶片无法承载的,造成滤饼还不到脱落区就提前脱落,重新回到矿浆槽,急剧加大了过滤机的负荷,后果同样是压槽、压耙,过滤机被迫停止工作。

过滤机不能正常工作使得分级尾砂的正常生产受到严重的限制,每清理一次盘式真空过滤机需要耗费大量的时间且劳动强度很大。因此,工业生产时应该选用正确类型的过滤机或对现有过滤机实行改造,避免压耙现象发生。

考虑到陶瓷过滤机有良好的处理能力和较低的运行成本,因而成为首选方案。

2、BST-6陶瓷过滤机过滤试验

试验系统由搅拌槽、BST-6过滤机构成闭路循环。过滤机的圆筒转速为1.46r/min,搅拌速度为21r/min,真空度为0.097~0.099MPa,反冲洗压力为0.4~0.6MPa,试验时间为12h。

给料浓度即为搅拌槽排出浓度,由浓度壶测定产量的标定方法是截取整块滤板的单面滤饼,依据重量和过滤机的转速换算出小时固体产量。滤饼水分由烘干称重计算得出。给料浓度与滤饼水分的关系见图2,给料浓度与产量的关系见图3。

从图2可以发现,给料浓度显著影响滤饼水分,当给料浓度为50%时,滤饼水分约为10%,随着给料浓度的增加,滤饼水分上升,当给料浓度为65%时,滤饼水分达到15%,超过这一值意味着滤饼水分不达标。

因此,试验表明,给料浓度的最佳范围为50%~65%。给料浓度上升,意味吸附在滤板表面的固体量增加,滤饼厚度增加。在真空度不变的条件下,过滤推动力恒定,过滤阻力随着滤饼厚度增加而增加,水分来不及穿越固体颗粒间隙和过滤介质,因此,浓度增加必然带来滤饼水分的上升。

图3给出的试验结果表明,给料浓度显著影响过滤机产量,给料浓度由50%提高到70%,产量由0.3t/m2·h提高到1.7t/m2·h,根据旋流器的沉砂产量,要求过滤机的产量为40~60t/h,如果采用45m2的陶瓷过滤机,则过滤机的单位生产能力必须达到0.89~1.333t/m2·h。从图3可以看出,BST陶瓷过滤机具有上述生产能力,但必要条件是给料浓度大于57%。结合浓度对水分的影响,过滤机的给料浓度容许的范围是57%~65%,在此条件下既可以满足水分的要求,也可以满足尾砂处理量的要求。

3、HTG-1陶瓷过滤机过滤试验

HTG-1陶瓷过滤机的试验方法与BST-6陶瓷过滤机的试验方法相似,但是由于试验系统的限制,HTG的试验规模小于BTS,HTG过滤机的过滤面积为1m2,而BST的过滤面积为6m2,因此只能进行开路试验,试验数据的准确程度可能低于BST-6试验系统。给料浓度与滤饼水分的关系见图4,给料浓度与产量的关系见图5。

从图4和图5可以看出,给料浓度与滤饼水分的关系以及给料浓度与产量的关系与BST-6过滤机的试验结果相似,保证滤饼水分15%以下的给矿浓度范围是67%以下,而维持0.89~1.333t/m2·h的处理能力要求的给矿浓度大于50%。因此主要的工艺条件与BST-6相似。应该提出的是产量问题,给料浓度低于62%时,HBG过滤机的指标与BST接近,但当浓度超过这一值时,产量增加很快,给料浓度达到69.87%时,产量甚至达到了6.19t/m2·h,这应与试验系统的缺陷有关。

三、工业调试结果

分级尾砂过滤的小型试验结果探索了陶瓷过滤机的可能性和可行性,种机型的过滤机均可以用于分级尾砂过滤,考虑到HTG系列的生产实例较多,尤其是30~45m2机型有3个矿山在使用,凡口矿最终选定HTG-45m2陶瓷过滤机作为尾砂分级的过滤设备。调试试验分为初期调试和稳定运行试验。陶瓷过滤机设备参数由厂家预先确定;圆盘最高转速为1.5r/min,实际运行中一般在0.75~1.2r/min之间。

1、尾砂分级过滤工艺流程

尾砂分级过滤系统的主要设备由24m2浓密机、14CZ1-150旋流器组、陶瓷过滤机等组成。工艺流程见图6。

2、HTG-45陶瓷过滤机性能指标

生产调试中HTG-45陶瓷过滤机共运行20个班,其中初期调试5个班,稳定试验15个班,20个班不同供矿状态下的运行总指标列于表2。稳定试验15个班的结果列于表3。

工业调试时共计运行20个班,累计运行时间106.8h,共生产干砂4100.49t,平均小时产量为38.39t/h,滤饼平均水分为10.65%,达到滤饼水分不高于15%的要求。另外,对滤液水浓度也进行了测定,共取滤液420L,得固体物2g,质量浓度为47×10-6。

稳定试验运行15个班,主要指标为:15个班中共生产了3338.94t干砂,平均40.72t干砂/时,滤饼水分为11.14%。

3、清洗耗酸指标

开机30个班共耗酸4桶,每桶25kg,按每班清洗一次计算,平均每次清洗消耗约3.5kg。每天3班作业,每班清洗1次,每次清洗用时约1.33h。

4、能耗比较

采用陶瓷过滤机取代圆盘真空过滤机,除了后者曾产生压耗压槽的现象外,另一个重要原因是能耗的高低。在过滤分级尾砂的工业运行中,一台HTG-45陶瓷过滤机的生产能力相当于2台68m2的圆盘真空过滤机,一台HTG-45陶瓷过滤机的装机功率为40kW,2台68m2的圆盘真空过滤机的装机功率为158kW。陶瓷过滤机的装机功率为圆盘真空过滤机的25.32%。

5、存在的问题

国产的HTG-45陶瓷过滤机用于分级尾砂的过滤能够满足滤饼水分、生产量的要求,运行基本平稳。但也存在一些问题:搅拌系统不稳定,故障多;酸洗效果不理想;操作程序不直观,可改变的因素不多,跟进口机型的程序比有一定的差距。所有这些问题有待今后的运行中进一步调整和完善。

四、结语

1、用2种国产陶瓷过滤机试验机型对分级尾砂进行了过滤性能试验研究,结果表明,国产陶瓷过滤机能够满足分级尾砂的脱水要求。

2、BST型陶瓷过滤机的最佳给料浓度为57%~65%,在此条件下,可以满足处理能力和滤饼水分的要求。

3、HTG型陶瓷过滤机的最佳给料浓度为55%~65%,在此条件下,可以满足处理能力和滤饼水分的要求。

4、HTG-45陶瓷过滤机经过工业调试和稳定运行,处理能力达到40.72t/h,滤饼水分达到11.14%,满足分级尾砂脱水的需要。

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